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TPM茂名石化50年老裝置煥發(fā)青春

來(lái)源/作者: TPM咨詢服務(wù)中心 丨 發(fā)布時(shí)間:2017-12-06 丨 瀏覽次數(shù):

  1、裝置簡(jiǎn)介
  
  中石茂名石化分公司第一套常減壓蒸餾裝置,也是茂名分公司第一套"無(wú)泄漏、無(wú)異味"裝置,該裝置于1960年動(dòng)工建設(shè),1963年4月28日一次安全開(kāi)汽成功。2001年~2003年期間,曾經(jīng)一段時(shí)間裝置停產(chǎn),面臨被拆除的邊緣,2007年為了公司煉劣質(zhì)化高硫髙酸原油的需要,裝置高溫管線、設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造,將全部高溫管線升級(jí)為耐腐蝕材質(zhì)及對(duì)加熱爐進(jìn)行節(jié)能防腐改造,2011年配齊了"一脫四注"防腐措施;造就了煉制高含酸油的本領(lǐng)。
  
  2、設(shè)備情況
  
  一蒸餾裝置主要分常壓蒸餾部分和減壓蒸餾部分,主要包括原油的前處理、常壓蒸餾、減壓蒸餾,主要設(shè)備有加熱爐2座、塔4座、容器32臺(tái)、冷換設(shè)備136臺(tái)、機(jī)泵73臺(tái),工藝管線113.53千米。
  
  塔是整個(gè)裝置的工藝過(guò)程的核心,原油在塔中通過(guò)傳質(zhì)傳熱實(shí)現(xiàn)分餾作用,裝置主要有初餾塔、常壓塔、常壓汽提塔和減壓塔四座,均為1963年投用的設(shè)備,至今已經(jīng)運(yùn)行了53年。
  
  3、近年來(lái)裝置運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題
  
  由于裝置運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng),部分設(shè)備比較殘舊,且近年來(lái)裝置在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)一些大大小小的設(shè)備故障,嚴(yán)重威脅到裝置的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,主要問(wèn)題如下:
 
茂名石化裝置
茂名石化裝置
  
  1、小管線腐蝕減薄穿孔,如2014年7月初底注劑線腐蝕嚴(yán)重穿孔。2、2014年5月28日全廠停電,減壓塔塔4底部穿孔著火,當(dāng)時(shí)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)塔體有些部位減薄,當(dāng)時(shí)進(jìn)行貼焊處理。
  
  3、2014年下半年常壓爐出口轉(zhuǎn)油線又連續(xù)出現(xiàn)兩次穿孔泄漏。
  
  4、2012年下半年以來(lái),減底泵經(jīng)常出現(xiàn)抽空現(xiàn)象
  
  5、裝置內(nèi)部分埋地管線出現(xiàn)了穿孔泄漏現(xiàn)象,如2013年11月裝置南循環(huán)水管線穿孔。
  
  針對(duì)上面存在的問(wèn)題公司決定在2015年3月對(duì)1常減壓蒸餾裝置進(jìn)行一次徹底的大修,主要對(duì)腐蝕嚴(yán)重的常壓爐爐出口低速轉(zhuǎn)油線進(jìn)行更換;裝置南循環(huán)水出裝置埋地總管部分進(jìn)行更換;塔4底部汽提段整段更換;塔底高溫緩蝕劑注入口位置進(jìn)行更改,以及裝置內(nèi)的小管線用敲擊的方法逐一排查,對(duì)查出存在問(wèn)題的進(jìn)行更換。
  
  通過(guò)多年的維修和改造,使一套50幾年的老裝置又重新煥發(fā)了青春。主要表現(xiàn)在:
  
  1、裝置的自動(dòng)化程度越來(lái)越高
  
  2013年中控室一體化集中控制
  
  2、整潔干凈的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境
  
  整潔干凈的熱油泵房
  
  3、安全生產(chǎn)要求越來(lái)越高
  
  裝置員工嚴(yán)格落實(shí)"五位一體"科學(xué)巡檢和隱患排查制度,沒(méi)有發(fā)生任何安全事故。
  
  車間職工認(rèn)真檢查法蘭密封面是否有泄漏
  
  4、裝置適應(yīng)性越來(lái)越強(qiáng),能耗逐年降低
  
  在53年的發(fā)展歷程中,由過(guò)去只能加工低硫原油發(fā)展成為能加工高硫高酸原油的裝置,目前加工了阿爾巴尼亞原油、阿曼原油、沙特原油等58種原油,且能耗逐年降低,由原來(lái)的23.12降低到10.18千克標(biāo)油/噸。
  
  一蒸餾裝置能耗對(duì)比
  
  5、低炭環(huán)保,越來(lái)越優(yōu)
  
  目前裝置通過(guò)流程優(yōu)化和環(huán)保治理,將裝置的低壓瓦斯改進(jìn)焦化,避免了不合格的原料進(jìn)加熱爐燃燒,污染環(huán)境,對(duì)裝置的隔油池進(jìn)行密閉改造,增加一條吸附塔減少了裝置的臭氣污染,在2015年3月的檢修中,花大力氣對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的靜密封點(diǎn)進(jìn)行整治,從源頭上消滅臭氣源,組織了一個(gè)質(zhì)量驗(yàn)收小組,由分部機(jī)動(dòng)處、車間、施工單位人員組成,在法蘭密封面回裝時(shí),逐個(gè)對(duì)法蘭密封面、墊片的規(guī)格尺寸進(jìn)行確認(rèn),合格后才能回裝,并用力矩扳手均勻把緊,回裝完后檢驗(yàn)合格掛合格牌,并由施工人員、檢查人員簽名確認(rèn),效果非常顯著,裝置開(kāi)工沒(méi)有發(fā)現(xiàn)法蘭密封面泄漏,真正意義上做到了無(wú)異味、無(wú)泄漏裝置。
  
  TPM設(shè)備管理咨詢公司提出自2006年引入TPM管理體系,茂名石化職工們認(rèn)真落實(shí)"整理、整頓、清潔、清掃"等措施,確保設(shè)備能夠長(zhǎng)周期運(yùn)轉(zhuǎn)良好。全面抓好六源改善,從分部到車間,再到個(gè)人貫徹理念,層層落實(shí)。從發(fā)現(xiàn)問(wèn)題到分析問(wèn)題及解決問(wèn)題,都充分帶動(dòng)和提高了職工們的思維能動(dòng)性和動(dòng)手能力。全員落實(shí)TPM,使得一蒸餾裝置在滿負(fù)荷運(yùn)動(dòng)53年過(guò)程中,都能時(shí)刻煥發(fā)它的活力和青春。


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